渣漿泵運行工況
三臺渣漿泵運行時出口門均存在不能全開的運行工況,因為在出口門全開時,渣漿泵電機運行電流容易超出額定電流,機溫度升高達70℃,長時間運行,電機接線盒內(nèi)引線燒毀冒煙,因此無法保證渣漿泵電機的安全、可靠運行。
渣漿泵電機額定電流為113.5安,正常運行時,電流常常都達到117安,最大時電流為120安,長期超電流運行,電纜絕緣均有不同程度的降低,嚴重時電纜對地絕緣為零,造成渣漿泵電機無法正常啟動。據(jù)不完全統(tǒng)計,三臺渣漿泵每年因故障退出運行達20次,人工清理渣池5次,損壞潛水泵2臺,處理渣漿泵電機電纜接地4次,更換開關(guān)、接觸器及引線2次。造成了巨大的人力、物力、財力的浪費,最嚴重時,除灰公用段因長期過電流,造成除灰公用變壓器低壓側(cè)c相接線端子發(fā)熱損壞。另外,由于除灰公用段至渣漿泵房電纜溝長年有積水,造成渣漿泵電纜長期浸泡在水中,引起電纜絕緣老化破壞,造成渣漿泵電機被迫退出運行的局面。
三臺渣漿泵無一幸免,均未躲過此劫。為了保證渣漿泵的正常運行,鍋爐的正常排渣,電氣檢修人員每天巡視三臺渣漿泵,記錄電機運行的各項參數(shù),如電機的電流、電壓、溫度、振動值,聲音是否正常,一旦發(fā)現(xiàn)異,F(xiàn)象,立即通知運行除灰值班室的值班人員,做適當?shù)恼{(diào)整。為了清除電纜溝的積水,定期檢查電纜溝內(nèi)有無積水,電纜溝一旦進水,立即組織人員抽水,并在電纜溝內(nèi)做了隔水段,較好地控制了電纜溝內(nèi)的水勢。
渣漿泵容易過流,除了調(diào)整好出口門的開度,機械檢修人員對渣漿泵體進行了改造,針對渣漿泵運行中容易掉泵的現(xiàn)象,對渣池管道入口門進行了更換,鍋爐碎渣機進行了全面檢查。盡管如此,渣漿泵出現(xiàn)的故障還是不斷地影響鍋爐的正常運行。
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